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優化碎磨工藝提高選礦指標的辦法
發布時間:2016-09-21        瀏覽次數:133        返回列表

為了提高銅精礦、鉬精礦、鈷精礦以及鐵精礦等的品位,某選礦廠通過更換不相配套的破碎設備、合理的分配各段破碎比、應用精確裝、補球技術、新增分段再磨工藝等優化措施,達到穩定生產,提高選礦效益的目標。

一、碎、磨流程問題分析

1、碎礦流程

(1)各段破碎比不合理,粗碎和細碎破碎比偏小,中碎破碎比偏大。

(2)粗碎機的排礦口與中碎機的給礦口不太匹配,為了中碎機不堵礦,必須把粗碎機的排礦口調到最小。但是調到最小時,粗碎的處理能力又偏小。這就說明,粗碎形成了對破碎系統的制約,是一個瓶頸。

2、磨浮流程

(1)從生產統計數據表明,2011年之前較2011年之后,礦石硬度發生了較大變化。相同磨礦時間所獲得磨礦細度差異較大。

(2)磨礦細度不達標時,粗選的回收效果較差。

二、生產現場的工藝優化與工業應用

針對生產現場碎、磨流程存在的問題,進行了四個方面的技術改進。

1、強化碎礦“多碎少磨”工藝,降低破碎最終產品粒度

為降低入磨粒度,達到“多碎少磨”,對碎礦流程進行如下優化改造:

(1)對一段破碎設備進行更換,選用PE顎式破碎機替換原破碎機,改造后,提高了粗碎破碎比,解決了以前生產中的排礦產品粒度粗、粒度不均等問題。

(2)調整中細碎破碎比,均衡中細碎負荷率。將中碎排礦口寬度尺寸從34mm降至31mm,細碎排礦口寬度從17mm降至14~15mm,調整后,整個流程變得暢通。

2、精確化裝補球技術的運用

(1)在對碎礦及磨礦產物篩分考察基礎上,根據球徑半理論公式計算確定初裝球球徑及比例,通過計算,將一段球磨機鋼球初裝球球徑及比例調整為:

Φ90∶Φ80∶Φ60∶Φ40=2∶3∶3∶2(原比例為2∶3∶2∶3),補加球比例為: Φ90∶Φ80∶Φ50

=3∶4∶3。同時通過現場取樣和檢查,對理論計算進行微調使裝補球精確化,提高了一段磨礦細度。

(2) 二段再磨鋼球初裝球球徑及比例調整為: Φ50∶Φ40∶Φ30= 1∶2∶1,補加球比例為: Φ50∶Φ40=

1∶1,通過對再磨加球精確化,再磨效果得到進一步改善。

3、采用分段再磨工藝,提高磨礦細度

通過對磨礦流程考察及論證,確定采用分段再磨工藝方案,進一步提高磨礦細度。現場增加一臺27/45溢流型球磨機,與Φ500mm的旋流器構成閉路分級磨礦,作為二段再磨。技術改造后,解決了入選細度低的問題,同時改善了浮選及后續作業環境。

4、調整工藝流程、優化浮選條件、細化崗位管理

工藝流程優化、管理細化,有利于浮選指標的穩定。生產過程中采取了如下措施:

(1)銅精選流程增加精二吸入槽,改善礦漿循環條件,使精選流程更加暢通;

(2)對部分浮選機泡沫管進行更換或取直,增加坡度等,解決流程不暢通的問題;

(3)把石灰乳添加點移至一段磨礦溢流口,實時對pH值進行檢測監控,浮選pH值保持在8.5左右;

技術改造完成后,由于提高了磨礦細度,設備和管道磨損也大大減輕,大幅降低了選礦成本。另外,該項目提高了礦產資源的綜合利用水平,減少了資源的浪費和尾礦的排放,具有較好的社會效益。如果您有選礦碎磨設備方面的需要,歡迎咨詢紅星機器客服熱線:0371-67772626。

本文來自:http://www.hxjq.cn/n1093.html鄂式破碎機

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